Gelişmiş Arama

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorÇalışkan, Sinan
dc.contributor.authorErol, Derviş
dc.date.accessioned2021-11-01T14:48:03Z
dc.date.available2021-11-01T14:48:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationErol, Derviş. (2020). Beta tipi bir Stirling motorunun tasarımı imalatı ve performans analizleri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-cZ_bBYD14IfB7uIZ0nlJNb_vh43Qtlyz7sCcCr9YQjM
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5997
dc.descriptionYÖK ID: 660860en_US
dc.description.abstractBu çalışmada 365 cm3 süpürme hacmine sahip rhombic hareket iletim mekanizmalı beta tipi bir Stirling motorunun tasarımı, analizleri ve imalatı yapılmıştır. Bu kapsamda rhombic hareket iletim mekanizmalı beta tipi bir Stirling motorunun kinematik ve termodinamik analizleri Fortran programında sayısal olarak incelenmiştir. Rhombic hareket iletim mekanizmalı motorun krank açısına bağlı olarak hacim ve basınç değişimleri Gustav Schmidt tarafından geliştirilen izotermal analiz metodu kullanılarak yapılmıştır. İş akışkanı kütlesi, şarj basıncı, ısıtıcı ve soğutucu sıcaklığı gibi motor performansı ile ilgili temel parametrelerin; net iş miktarı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Deneysel çalışmalarda iş akışkanı olarak hava, argon, karbondioksit, helyum ve nitrojen olmak üzere beş farklı gaz kullanılmıştır. Bu tüm iş akışkanları; paslanmaz çelik ve titanyum malzemeli iki farklı yer değiştirme pistonları için 1, 2, 3, 4 ve 5 bar şarj basınçlarında motor performans karakteristikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. İmalatı yapılan Stirling motorunun, özel olarak tasarımı yapılan elektrikli ısıtıcı kullanılarak 727 °C (± 10 °C) sıcak uç ve 27 °C (± 5 °C) soğuk uç sıcaklığında motor devrine bağlı olarak motor performans testleri yapılmıştır. Tüm deneysel çalışmalar içerisinde ki maksimum motor gücü; paslanmaz çelik yer değiştirme pistonu ve helyum gazının iş akışkanı olarak kullanıldığında, 4 bar şarj basıncında 550 d/d motor devrinde 215,48 W, maksimum motor tork değeri ise 5 bar şarj basıncında 150 d/d motor devrinde 7,54 Nm olarak elde edilmiştir. Maksimum motor güçleri içerisinde ki en düşük motor gücü; titanyum malzemeli yer değiştirme pistonu kullanılarak 3 bar basınçta 300 d/d motor devrinde argon gazının iş akışkanı olarak kullanıldığında 34,66 W olarak elde edilmiştir. Yapılan tüm deneysel çalışmalar içerisinde en verimli performans değerleri paslanmaz çelik malzemeli yer değiştirme pistonu ve helyum gazının iş akışkanı olarak kullanıldığında elde edilmiştir. Nitrojen dışındaki tüm iş akışkanlarında paslanmaz çelik malzemeli yer değiştirme pistonu, titanyum malzemeli olana göre daha iyi performans göstermiştir. Paslanmaz çelik malzemeli yer değiştirme pistonu ve helyum gazı ile yapılan deneysel çalışmalarda elde edilen maksimum motor gücü; nitrojen, hava, karbondioksit ve argon gazlarından elde edilen güçlerden sırasıyla %72,12; %73,69; %241,49 ve %288,81 daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca performans testlerinde ölçülen sıcaklık, basınç, devir ve tork değerleri kullanılarak enerji ve ekserji analizleri gerçekleştirilmiştir. Ekserji analizi sonucunda paslanmaz çelik malzemeli yer değiştirme pistonunda 4 bar şarj basıncı 550 d/d motor devrinde helyum gazı en iyi performası göstermiştir. Bu şartlarda helyum iş akışkanında termodinamik analizlerde 0,3726 W/K entropi üretimi ve 195,53 W yok olan ekserji hesaplanmıştır. Ayrıca aynı şartlarda helyum gazı en yüksek verim değerleri olan %48,04 ısıl verim, %56,54 ekserji verimi ve %69,2 Carnot verimi sağlamıştır. En düşük ekserjetik performans argonun iş akışkanı olarak kullanıldığı titanyum malzemeli yer değiştirme pistonunda ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, a beta-type Stirling engine with rhombic drive mechanism with 365 cm3 swept volume was designed and manufactured. In this context, the kinematic and thermodynamic analyses of a beta-type Stirling engine with rhombic drive mechanism were examined numerically in the Fortran program. Volume and pressure changes depending on the crank angle of the engine with rhombic drive mechanism were made using the isothermal analysis method developed by Gustav Schmidt. The effects of the basic parameters related to engine performance, such as working fluid mass, charge pressure, heater and coolant temperatures, on the net work amount were investigated. Five different gases, including helium, air, nitrogen, carbon dioxide, and argon were used as a working fluid in experimental studies. The effects of all these working fluids on engine performance characteristics were examined at charge pressures of 1, 2, 3, 4, and 5 bar for two different displacer pistons made of stainless steel and titanium material. The performance characteristics of the manufactured Stirling engine were tested by using the specially designed electrical heater, at 727 °C (± 10 °C) hot end and 27 °C (± 5 °C) cold end temperature, depending on engine speed. In all experimental studies, the maximum engine power was obtained to be 215.48 W at a charge pressure of 4 bar and an engine speed of 550 rpm when a stainless steel displacer piston and helium gas as a working fluid were used, and the maximum engine torque value was obtained to be 7.54 Nm at a charge pressure of 5 bar and an engine speed of 150 rpm. The lowest engine power among the maximum engine powers was obtained to be 34.66 W when argon gas was used as working fluid at pressure of 3 bar and an engine speed of 300 rpm, using a displacer piston made of titanium material. The most efficient performance values among all the experimental studies conducted were obtained when displacer piston made of stainless steel and helium gas as a working fluid were used. In all working fluids except for nitrogen, displacer piston with stainless steel material performed better performance than displacer piston with titanium material. The maximum engine power obtained in the experimental studies with the stainless steel material displacer piston and helium; It was determined that it is 72.12%, 73.69%, 241.49% and 288.81% more than the powers obtained by nitrogen, air, carbon dioxide and argon gases, respectively. Energy and exergy analyses were carried out using the temperature, pressure, speed, and torque values measured in the performance tests. As a result of the exergy analysis, helium gas performed the best in the stainless steel displacer piston at a charge pressure of 4 bar and an engine speed of 550 rpm. Under the said conditions, 0.3726 W/K entropy production and 195.53 W destroyed exergy were calculated in the thermodynamic analysis in the helium working fluid. Furthermore, under the same conditions, helium gas achieved the highest efficiency values of 48.04% for thermal efficiency, 56.54% for exergy efficiency, and 69.2% for Carnot efficiency. The lowest exergetic performance was revealed in the titanium displacer piston when argon was used as working fluid.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET -- iv ABSTRACT -- vi TEŞEKKÜR -- viii ÇİZELGELER DİZİNİ -- xiv ŞEKİLLER DİZİNİ -- xv RESİMLER DİZİNİ -- xx SİMGELER VE KISALTMALAR -- xxiii 1. GİRİŞ -- 1 2. STIRLING MOTORLARI -- 4 2.1. Stirling Motorlarının Tarihsel Gelişimi -- 4 2.2. Stirling Motorlarının Çeşitleri -- 21 2.3. Stirling Motorlarında Kullanılan Hareket İletim Mekanizmaları -- 23 2.3.1. Bell krank (Crank rocker) hareket iletim mekanizması -- 24 2.3.2. Krank biyel (Slider crank) hareket iletim mekanizması -- 24 2.3.3. ‘Wobble plate’ hareket iletim mekanizması -- 26 2.3.4. ‘Rhombic’ hareket iletim mekanizması -- 28 2.3.5. ‘Swash plate’ hareket iletim mekanizması -- 31 2.3.6. ‘Scotch yoke’ hareket iletim mekanizması -- 33 2.3.7. ‘Ross yoke’ hareket iletim mekanizması -- 35 2.4. Stirling Motorlarının Avantaj ve Dezavantajları -- 36 2.4.1. Stirling motorlarının avantajları -- 36 2.4.2. Stirling motorlarının dezavantajları -- 37 xi Sayfa 2.5. Stirling Motorlarında Kullanılan Enerji Kaynakları ve Uygulama Alanları -- 38 2.6. Stirling Motorlarında Kullanılan İş Akışkanları -- 39 3. TERMODİNAMİK ÇEVRİMLER VE ANALİZLER -- 41 3.1. Termodinamik Çevrimler -- 41 3.1.1. Stirling çevrimi -- 41 3.1.2. Carnot çevrimi -- 47 3.1.3. Ericsson çevrimi -- 48 3.1.4. Stirling çevrimi ile Carnot çevriminin karşılaştırılması -- 49 3.1.5. Ericsson çevrimi ile Carnot çevriminin karşılaştırılması -- 49 3.2. Termodinamik Analiz Yöntemleri -- 50 3.2.1. İzotermal analiz -- 50 3.2.2. Nodal analiz -- 54 4. KİNEMATİK VE TERMODİNAMİK ANALİZLER -- 57 4.1. Kinematik Analiz -- 57 4.2. Termodinamik Analizler -- 64 4.2.1. İzotermal analiz -- 64 4.2.2. Enerji analizi -- 67 4.2.3. Ekserji analizi -- 69 5. MATERYAL VE METOT -- 71 5.1. İmalatı Yapılan Motorun Çalışma Prensibi -- 71 5.2. Deney Motorunun Ön Prototip İmalatı -- 73 5.3. İmalatı Yapılan Motor Parçaları -- 81 5.3.1. Motor bloğu ve yan kapaklar -- 83 xii Sayfa 5.3.2. Krank milleri ve rhombic dişlileri -- 84 5.3.3. Krank mili merkezleme yatakları -- 88 5.3.4. Güç silindiri ve soğutucu gömlek -- 90 5.3.5. Güç pistonu -- 91 5.3.6. Yer değiştirme pistonları -- 93 5.3.7. Yer değiştirme silindiri -- 97 5.3.8. Biyel kolları -- 97 5.3.9. Volan -- 99 5.4. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Yardımcı Ekipmanlar -- 100 5.4.1. Deneysel çalışmalarda kullanılan iş akışkanları -- 101 5.4.2. Isı kaynağı -- 102 5.4.3. Isıl çift (Termokupl) -- 102 5.4.4. Dijital takometre -- 103 5.4.5. Debimetre ve dijital sayıcı sensör -- 104 5.4.6. Prony tip dinamometre -- 105 5.4.7. Yük hücresi (Load-Cell) -- 107 5.4.8. Manometre -- 108 5.4.9. İnfrared termometre -- 108 6. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA -- 110 6.1. Helyum Gazı İle Yapılan Motor Performans Test Sonuçları -- 113 6.2. Nitrojen Gazı İle Yapılan Motor Performans Test Sonuçları -- 118 6.3. Hava İle Yapılan Motor Performans Test Sonuçları -- 122 6.4. Karbondioksit Gazı İle Yapılan Motor Performans Test Sonuçları -- 127 xiii Sayfa 6.5. Argon Gazı İle Yapılan Motor Performans Test Sonuçları -- 131 6.6. Farklı İş Akışkanlarına Göre Motor Güç Değerlerinin Karşılaştırılması -- 135 6.7. Farklı Şarj Basınçlarına Göre Maksimum Motor Gücü ve Tork Değerlerinin Karşılaştırılması -- 142 6.8. Enerji Analizi Sonuçları -- 144 6.9. Ekserji Analizi Sonuçları -- 146 7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER -- 157 KAYNAKLAR -- 164 EKLER -- 179 EK-1 Hata ve Belirsizlik Analizleri -- 180 ÖZ GEÇMİŞ -- 183en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStirling Motoruen_US
dc.subjectRhombic Hareket İletim Mekanizmasıen_US
dc.subjectMotor Performansıen_US
dc.subjectİş Akışkanıen_US
dc.subjectStirling Engineen_US
dc.subjectDrive Mechanismen_US
dc.subjectEngine Performanceen_US
dc.subjectWorking Fluiden_US
dc.titleBeta tipi bir Stirling motorunun tasarımı imalatı ve performans analizlerien_US
dc.title.alternativeDesign, manufacturing and performance analyses of beta type a Stirling engineen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage215en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorErol, Derviş


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster